Plugin: MiRobot2Lox-NG - Xiaomi Vacuum Robots
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mit dem anderen Gerätetyp hab ich un was in der robotsdata.txt:
MiRobot1: now_human=Tue Apr 6 22:22:06 2021 MiRobot1: now=1617740526 MiRobot1: = MiRobot1: warning:miio.viomivacuum:unknown_vacuum_state=none MiRobot1: valueerror=none is not a valid viomibintype MiRobot1: = MiRobot1: during_handling_of_the_above_exception,_another_ex ception_occurred: = MiRobot1: = MiRobot1: traceback_(most_recent_call_last): = MiRobot1: __file_"/usr/local/bin/miiocli",_line_8,_in_<module> = MiRobot1: ____sys.exit(create_cli()) = MiRobot1: __file_"/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/cli.py",_line_45,_in_create_cli = MiRobot1: ____return_cli(auto_envvar_prefix="miio") = MiRobot1: __file_"/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/click_common.py",_line_59,_in___call__ = MiRobot1: ____return_self.main(*args,_**kwargs) = MiRobot1: __file_"/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py",_line_717,_in_main = MiRobot1: ____rv_=_self.invoke(ctx) = MiRobot1: __file_"/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py",_line_1137,_in_invoke = MiRobot1: ____return__process_result(sub_ctx.command.invoke( sub_ctx)) = MiRobot1: __file_"/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py",_line_1137,_in_invoke = MiRobot1: ____return__process_result(sub_ctx.command.invoke( sub_ctx)) = MiRobot1: __file_"/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py",_line_956,_in_invoke = MiRobot1: ____return_ctx.invoke(self.callback,_**ctx.params) = MiRobot1: __file_"/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/click/core.py",_line_555,_in_invoke = MiRobot1: ____return_callback(*args,_**kwargs) = MiRobot1: __file_"/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/click_common.py",_line_285,_in_wrap = MiRobot1: ____result_msg_=_result_msg_fmt.format(**kwargs) = MiRobot1: __file_"/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/miio/viomivacuum.py",_line_321,_in_bin_type = MiRobot1: ____return_viomibintype(self.data["box_type"]) = MiRobot1: __file_"/usr/lib/python3.7/enum.py",_line_310,_in___call__ = MiRobot1: ____return_cls.__new__(cls,_value) = MiRobot1: __file_"/usr/lib/python3.7/enum.py",_line_564,_in___new__ = MiRobot1: ____raise_exc = MiRobot1: __file_"/usr/lib/python3.7/enum.py",_line_548,_in___new__ = MiRobot1: ____result_=_cls._missing_(value) = MiRobot1: __file_"/usr/lib/python3.7/enum.py",_line_577,_in__missing_ = MiRobot1: ____raise_valueerror("%r_is_not_a_valid_%s"_%_(val ue,_cls.__name__)) = MiRobot1: valueerror=none is not a valid viomibintype -
Ja, passt aber nicht. Kann ich leider nicht helfen, weil ich diesen Robot nicht habe.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
LoxBerry - Beyond the Limits
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Also bei mir läuft der S7 super. Konnte sogar eine Zonen Reinigung via Koordination direkt vom S50 übernehmen.
Hab auch den gleichen Typ verwendet. Hast Du es Mal mit Robi#02 versucht?
Mich würde eigentlich nur interessieren, wie man die einzelnen Modi ansteuert. Also Intensivwischen oder eine Combo aus Saugen und Wischen. Gibt es da Erfahrungen?Kommentar
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Auch wenn ich ihn als #02 oder #03 eintrage das selbe. Komisch ist, dass ich in der status diese Daten rauskriege:
Output: { "msg_ver": 2, "msg_seq": 160, "state": 8, "battery": 90, "clean_time": 621, "clean_area": 12157500, "error_code": 0, "map_present": 1, "in_cleaning": 0, "in_returning": 0, "in_fresh_state": 1, "lab_status": 3, "water_box_status": 1, "fan_power": 102, "dnd_enabled": 0, "map_status": 3, "is_locating": 0, "lock_status": 0, "water_box_mode": 202, "water_box_carriage_status": 0, "mop_forbidden_enable": 0, "adbumper_status": [ 0, 0, 0 ], "water_shortage_status": 0, "dock_type": 0, "dust_collection_status": 0, "auto_dust_collection": 1, "mop_mode": 300, "debug_mode": 0 }Kommentar
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Mit pip - wie immer bei Python.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
LoxBerry - Beyond the Limits
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Hallo,
wurde bei dem letzten Relaese etwas an der Funktion "Ladestation verlassen" geändert. Vor dem Update ist der Robot wenigstens ein Stück von der Laderstation weg gefahren, jetzt dreht er sich nur nur ein Stück und fährt nicht los.
Hat jemand einen Tipp.Kommentar
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Wäre es möglich dass bei mir mal jemand mit Teamviewer draufschaut? Ich werde einfach nicht schlau. Die robotsdata.txt bleibt leer und über udp wird nichts gesendet. Ich kann aber Kommandos absetzen, dh er startet zum Saugen oder er fährt aus dem Dock und wieder zurück.
Ich habe nun einen neuen Loxberry aufgesetzt und der verhält sich identisch.
Vielen Dank!Kommentar
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Hallo, ich habe diesen Fehler während der Plugin-Installation:
Wie kann ich das beheben?
Code:[SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Installing collected packages: PyYAML, pytz, netifaces, importlib-metadata, defusedxml, cryptography, croniter, construct, click, attrs, appdirs, android-backup, python-miio[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Attempting uninstall: PyYAML[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Found existing installation: PyYAML 3.13[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ERROR: Cannot uninstall 'PyYAML'. It is a distutils installed project and thus we cannot accurately determine which files belong to it which would lead to only a partial uninstall.[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]yes: standard output: Broken pipe[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] Python MIIO tools installation failed! The plugin will not work without.[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] Giving up.[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]11.05.2021 12:54:09 [COLOR=red][B]CRITICAL:[/B][/COLOR] Script fails. Installation cannot be continued.[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1801.[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1802.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
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Hallo,
ich habe meinen Loxberry mit der aktuellen Version 2.0.4 neu aufgesetzt und da kommt jetzt bei der Plugininstallation folgende Fehlermeldung und es kann nicht installiert werden.
Kann mir jemand helfen
tkFAFCVE9K.logKommentar
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Dieser Python-Schrott wirft mal wieder einen Fehler aus bei der Installation. Das bringt mich noch zur Verzweiflung... Das ist ja schlimmer als Perl.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
LoxBerry - Beyond the Limits
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Problem: Roborock S5 Max läuft nicht mit Mirobot2Lox-NG V1.2 und neuster FW 3.5.8_1410
Ausstattung:
Roborock S5Max, FW 3.5.8_1410 (miio-client 3.5.8", "model": "roborock.vacuum.s5e",)
LoxBerry V2.0.1.3
Mirobot2Lox-NG V1.0.5 oder Mirobot2Lox-NG V1.2
Hallo,
habe das Problem, dass mein neuer S5Max mit der aktuellsten Mirobot2Lox-NG nicht ansprechbar ist. Sobald ich auf die V1.0.5 gehe funktioniert die Ansteuerung und Auslesung einwandfrei (somit Token und Netzwerkeinstellung okay). Benutze diese Version auch in meiner anderen Wohnung seit langer Zeit ohne Probleme.
Ist das Problem bei der V1.2 bekannt? Was könnte ich noch tun um den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank
JW
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